
產(chǎn)品描述
焦?fàn)t焦側(cè)除塵器改造
1.前言
近幾年來工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)保要求日益提高。為了盡量杜絕工業(yè)生產(chǎn)過程中粉塵的二次污染,國內(nèi)次引用了國外焦?fàn)t生產(chǎn)除塵技術(shù),設(shè)計(jì)了一整套焦?fàn)t生產(chǎn)除塵設(shè)備,新增了除塵風(fēng)機(jī)、除塵器、在3#攔焦車架上增加了一套皮帶小車式集塵裝置,及之間的連接管道—-集塵干管。于2002年4月18日與4#焦?fàn)t同步投入使用。其除塵原理是: 3#攔焦車接焦時產(chǎn)生的大量煙氣及焦末灰塵,經(jīng)攔焦車導(dǎo)焦柵上方的集塵罩收集,依靠除塵風(fēng)機(jī)強(qiáng)大的吸力導(dǎo)入集塵干管,利用除塵器倉室內(nèi)的近千條除塵布袋過濾,沉降下來的大量焦灰經(jīng)刮板機(jī)收集,凈化后的空氣重新排入大氣。2002年4月18日除塵系統(tǒng)投入使用,但除塵效果較差,導(dǎo)焦時產(chǎn)生的煙氣和焦末灰塵得不到很好的除塵。另外,密封皮帶嚴(yán)重跑偏,多次造成皮帶邊緣打折出現(xiàn)裂痕而撕損。為了避免皮帶跑偏,幾乎每班要3-4次組織10多人到除塵皮帶上調(diào)整皮帶,嚴(yán)重制約了高水平,穩(wěn)定的生產(chǎn)。針對除塵效果差和皮帶跑偏問題,認(rèn)真進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)措施。
2.除塵皮帶小車構(gòu)造簡圖(圖1)
3.影響除塵效果因素分析
自2002年4月3#攔焦車除塵系統(tǒng)投入使用開始,效果一直不佳,在除塵過程中,系統(tǒng)噪聲較大,導(dǎo)焦時產(chǎn)生的煙氣會從導(dǎo)焦柵外部的風(fēng)罩邊緣逸出。經(jīng)認(rèn)真觀察分析,影響除塵效果的主要原因?yàn)椋阂唬鼔m罩與集塵干管上平面接觸不嚴(yán),系統(tǒng)運(yùn)行過程中有大量空氣灌入,造成系統(tǒng)吸力減小,影響集塵;二,下滾筒組(2只)軸承座位置偏高,滾筒組距偏大,此部位的密封皮帶距集塵干管上平面、吸塵罩邊緣間隙過大,影響除塵效果。
3.1 吸塵罩與集塵干管上平面密封不嚴(yán)
原來的吸塵罩在除塵皮帶小車上的結(jié)構(gòu)見圖2:
如圖2所示,吸塵罩過兩邊的調(diào)節(jié)拉桿焊接在除塵皮帶小車架上,成固定的懸掛狀態(tài)。集塵干管在制作安裝過程中,因長度較長(L=100米),整體的平面度及直線度難以保證,在集塵干管的延長線上時高時低,吸塵罩在隨除塵皮帶小車移動的過程中,其下端口與集塵干管上平面的接觸間隙B有時為零(密封較好),有時較大Bmax=35mm(密封不嚴(yán)),此時,大量空氣從縫隙灌入,產(chǎn)生很大的噪聲,減小了干管內(nèi)的吸力,直接影響除塵效果。
3.2 密封皮帶在下滾筒部位與吸塵罩間隙過大
見圖3,下滾筒組與吸塵罩邊緣的間隙B=60mm,與集塵干管上平面的高度H=45mm。在吸塵過程中,大量空氣會從縫串入,影響了導(dǎo)焦時煙氣及灰塵的暢吸入,同樣影響了除塵效果。
4.密封皮帶跑偏原因分析
4.1 滾筒與滾筒距存在偏差,造成密封皮帶跑偏
除塵皮帶小車的密封皮帶僅用于對皮帶密封集塵干管上部的密封,其作用雖不同于運(yùn)輸皮帶(輸送物料),但對滾筒安裝的精度要求同樣比較高。在除塵皮帶小車的安裝調(diào)試過程中,滾筒的對中及水平度未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)測量,三組滾筒兩端的距偏差分別為12mm 、 0、 15mm、可見,滾筒軸線與集塵干管延長線不垂直。
見圖4-1,在除塵皮帶小車移動的過程中,各滾筒產(chǎn)生了不同軸向上的轉(zhuǎn)動,致使密封皮帶在滾筒軸向上產(chǎn)生忽左忽右的偏移。
圖4-1 所標(biāo)注尺寸為滾筒與滾筒之距
在圖4-2中,我們將距存在偏差的滾筒單獨(dú)拿出來分析其受力。距大的一端,密封皮帶線長度L1要比距小的一端皮帶線長度L2大,隨著皮帶小車的移動,密封皮帶在滾筒上的軸向位置,是由皮帶緊端向松馳端逐漸偏移。具體分析皮帶受力情況:密封皮帶在滾筒上左松右緊,滾筒對皮帶的反作用力F1<F2,分別作兩力的水平分力和垂直分力,F(xiàn)1′=F1×Sinα,F1〝=F1×Cosα, F2′=F2×Sinα,F2〝=F2×Cosα, F1 的水平力 F1′< F2的水平力F2′,由此可知,在皮帶小車運(yùn)行的過程中,密封皮帶逐漸由右向左偏移。
4.2 滾筒的不水平會造成密封皮帶跑偏
兩組滾筒水平測量值見圖5-1、圖5-2,皮帶受力情況分析同圖4-2所示:
4.3 滾筒外圓表面是圓柱形的,無向心力約束,使密封皮帶跑偏
因滾筒為圓柱形筒體,對皮帶無向心力作用,隨著皮帶小車的移動,密封皮帶容易往受力小的方向跑偏。
4.4 配重的大小,決定了密封皮帶張緊力的大小
配重過重,密封皮帶受力大,會加劇破損邊緣撕裂到斷裂,也會增加傳動部件(減速機(jī),電機(jī))等的負(fù)荷。配重過小,皮帶張緊力低于規(guī)定值,同樣會引起皮帶跑偏。
5.改進(jìn)措施
針對以上提出的幾種原因,制定了對應(yīng)的整改措施,并進(jìn)行了實(shí)施
5.1 改變吸塵罩的固定方式,如圖6所示
改變調(diào)節(jié)拉桿位置,將調(diào)節(jié)拉桿一端固定在吸塵罩殼體,另一端固定在走行輪架上,吸塵罩直接落在集塵干管上,間隙B=0,此時密封較好,并過調(diào)節(jié)拉桿來保證吸塵罩在集塵干管的位置。
5.2 降低下滾筒軸承座的標(biāo)高、縮小其距
調(diào)整2只下滾筒軸承座,加墊片(δ=20mm)滾筒下移20mm,另外,將軸承座往內(nèi)移25mm,如圖3所注尺寸。減小了皮帶與吸塵罩邊緣、集塵干管上平面的配合間隙,起到了很好的密封,改善了除塵效果。
5.3 調(diào)整滾筒與滾筒之間的距
如圖4-1括號內(nèi)所標(biāo)注的尺寸,調(diào)整后滾筒距_偏差為4mm,由圖4-2可看出,滾筒線與集塵干管延長線夾角a趨于零,皮帶所受力F1- F2 也將趨于零,兩水平力 F1′- F2′同樣也趨于零,遏止了皮帶跑偏現(xiàn)象。
5.4 調(diào)整各滾筒的水平
如圖5-1和圖5-2括號內(nèi)所標(biāo)注的尺寸,調(diào)整后滾筒水平值_偏差為4mm,分析情況同5.3條
5.5 增加腰鼓形調(diào)心滾筒
如圖5-1及圖5-2所示,在東西兩側(cè)對應(yīng)的位置增加一組腰鼓形的調(diào)心滾筒,(見圖7),該腰鼓形的調(diào)心滾筒起到對皮帶小副度范圍內(nèi)調(diào)心作用,防止皮帶在滾筒上軸向串動,在很大程度上減少了皮帶跑偏現(xiàn)象。
5.6 減少配重重量
密封皮帶原來的配重為2328Kg,經(jīng)過不斷摸索,調(diào)整到現(xiàn)在的1746Kg。
6.改進(jìn)后效果
過以上對皮帶跑偏原因及影響除塵因素的認(rèn)真分析,在實(shí)施各項(xiàng)措施后,3#攔焦車密封皮帶跑偏現(xiàn)象已基本消除,對導(dǎo)焦時產(chǎn)生的煙氣和焦末粉塵處理比較,收到了預(yù)期效果,除塵皮帶小車得到了很好應(yīng)用。另外,原來每班調(diào)整皮帶3-4次,現(xiàn)在每天_多調(diào)整1次,在很大程度上減少了人力,提高了工作效率,延長了設(shè)備的使用周期,為高水平的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了保
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長使用壽命長
低平均成本低
精心調(diào)試安裝,保證運(yùn)行平穩(wěn)高效
高除塵效率高
穩(wěn)穩(wěn)定性能好
大風(fēng)量處理煙氣廢氣,提高除塵效率
相同除塵效率的前提下,造價成本低
采用優(yōu)質(zhì)材料制造,使用壽命長久

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