鍋爐除塵器改造后的投運效果怎么樣
鍋爐除塵器改造是為了讓設備達到更好的除塵效果,一般由_技術人員進行改造設計,改造后的除塵設備粉塵排放濃度變得更低,除塵效果更好,更加符合環保的要求,所以輝勝隨設備進行改造升級后,促使設備更加廣泛地應用在各種工礦除塵中。
下面我們一起來了解一下改造后的鍋爐除塵器是怎樣運轉除塵的:
煙氣過進煙道進入文丘里,在喉部的入口被水均勻的噴入,由于煙氣高速運動,因此噴入的水被其融化成細小的水霧濕煙氣中的灰料,這樣,灰料與水滴就發生了碰撞凝聚,尤其是料徑細小的灰塵料可以被水霧水溶。達到一次除塵和脫硫,這些為灰料的分離做好充分的準備,此后進入筒體,迅速降低溫度的煙氣繼續沖擊池內的石灰水,煙氣中的粉塵和SO2與池中的石灰水反應生成硫酸鹽,在慣性力、重力、附著力、凝聚力的作用下沉入水底完成二次脫硫過程,被煙氣激起的水花,水霧與洗滌后的煙氣在風機引力下,氣水同時抬開,使煙氣與石灰水充分反應,然后經葉輪脫水器進行氣水分離,水經泄水管流進水池,并使煙氣完成三次除塵與脫硫,凈化后的氣體經過風機排入大氣。鍋爐除塵器按原理不同可以分為:蒸汽除塵器、布袋除塵器、鍋爐脫硫除塵器、立窯布袋除塵器等。
改造后效果:
(1)改造后的粉塵排放量比改造前減少了86。
鍋爐除塵器改造后的投運效果:鍋爐除塵器改造前除塵器出口粉塵排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除塵器出口粉塵排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2號爐粉塵排放量減少了86,每年可減少粉塵排放量2700噸。
(2)轉動極板電除塵新技術的應用,使除塵系統比傳統電除塵技術節能33,節能效果達到國內領先水平。
鍋爐除塵器改造僅把原來的4電場改造成為轉動極板電場,就實現了出口粉塵小于50mg/Nm3的預定目標,如果用傳統電除塵技術改造,那么需要在原來除塵器的基礎上增加兩個電場。在同等性能下,轉動極板電除塵器系統比傳統電除塵技術節能33,每年可節約用電438萬kWh。
(3)轉動極板電除塵器改造增加了后續脫硫設備的可靠性,減少運行阻力。
在轉動極板電除塵器投運的一個月以來,由于除塵器效率的提高,進入脫硫系統的粉塵量減少,沒有發生過改造前常發生的脫硫煙氣換熱器堵塞的現象,由于消除了堵塞現象,使脫硫系統運行阻力平均減少220Pa,累計每年可節省電耗110萬kWh。

精心調試安裝,保證運行平穩高效
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